Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/39459
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorรศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง-
dc.contributor.authorสกนธ์ อุตสาหกุลen_US
dc.date.accessioned2016-07-27T09:02:29Z-
dc.date.available2016-07-27T09:02:29Z-
dc.date.issued2015-06-
dc.identifier.urihttp://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/39459-
dc.description.abstractThe study aimed to solve a problem in a glass substrate manufacturing factory. The study requires a decrease of inventory waiting time during work in process between the A Department and the B Department. From the study, it was found that the inventory waiting time caused a reduction of yield in the last checking Department. The reduction of yield affected the total yield causing it to become lower. This study proposes a reduction in inventory waiting time during work in process by using Lean Technique. The researcher implemented the Lean Technique. A Work Flow Chart and Value Stream Mapping were written and it was identified that the waiting time resulted in increasing the length of work flow time. The cause was found to be at the Exchange Room where products were moved. An analysis of the cause and possible solutions were made using the Cause and Effect Diagram. It was shown that the problems arose from having too many sub-tasks in order to change the cart; the rate of production for each sub-task were not in sync; moving equipments were not suitable; there was no audit system to check inventory number at the production site and the Production Planning Department were not aware of the level of stock that is being produced. After the study, improvement to the audit system for the level of stock was made to be “Real Time”. Also, improvements were made when the Production Planning Department orders the production to match with the amount of stock left. The manufacturing steps between the A Department and the B Department were decreased.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการลดเวลารอของสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต โดยการใช้เทคนิคลีนen_US
dc.title.alternativeWaiting Time Reduction of Work in Process Inventory Using Lean Techniqueen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปรับปรุงปัญหาในโรงงานผลิตกลาสซับเสตรท อันเนื่องมาจากปัญหา การลดเวลารอของสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต ระหว่างกระบวนการ A และกระบวนการ B ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เวลารอของสินค้าคงคลังนี้ส่งผลกระทบทำให้อัตราผลผลิตงานดี ของแผนกตรวจสอบงาน ลดลง และส่งผลกระทบต่อผลผลิตงานดีรวมของบริษัทลดลง จึงได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อลดระยะเวลารอของสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคลีน ผู้ทำการวิจัยได้นำเอาเทคนิคลีนมาใช้ โดยจากการเขียนแผนผังการไหลงานและเขียนสายธารแห่งคุณค่าสามารถระบุได้ว่ามีปัญหาการพักรอ ส่งผลทำให้ระยะเวลาในการไหลงานสูงขึ้น โดยจุดที่เป็นสาเหตุ ก็คือบริเวณหน้าห้องเปลี่ยนรถเข็นขนย้ายงาน และเมื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข โดยใช้แผนภูมิผังสาเหตุและผล พบว่าสาเหตุเกิดจาก การที่มีขั้นตอนการทำงานย่อยที่มากเกินในขั้นตอนการเปลี่ยนรถเข็น อัตราการนำงานออกของขั้นตอนการทำงานย่อยไม่สมดุลกัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายไม่เหมาะสม การไม่มีระบบการตรวจสอบสภาพปริมาณสินค้าคงคลังที่ดี และการออกคำสั่งการผลิตของแผนกวางแผนการผลิต ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณสินค้าคงคลัง ณ จุดทำงานจริง จึงทำการปรับปรุงแก้ไขระบบการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังให้เป็น แบบ Real Time ปรับปรุงในการออกคำสั่งการผลิตงานของฝ่ายวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลัง ลดขั้นตอนการผลิตระหว่างกระบวนการ A ไปยังกระบวนการ Ben_US
Appears in Collections:ENG: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.docxAbstract (words)176.81 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy
ABSTRACT.pdfAbstract178.56 kBAdobe PDFView/Open
FULL.pdfFull IS1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.