Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พิชญา พลฤทธิ์ | en_US |
dc.contributor.author | จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T09:18:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T09:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2561 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 25, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561), 44-54 | en_US |
dc.identifier.issn | 0857-2178 | en_US |
dc.identifier.uri | http://researchs.eng.cmu.ac.th/UserFiles/File/Journal/25_2/05.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/66379 | - |
dc.description | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Engineering Journal Chiang Mai University) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการในลักษณะบทความวิจัย และบทความปริทัศน์ที่มีคุณภาพสูง ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานจนกระทั่งการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ทฤษฎี การวางแผน การทดลอง การออกแบบ หรือการพัฒนาอุปกรณ์และการจำลองการทำงานของระบบ หรือกระบวนการต่างๆ เป็นต้น โดยเปิดรับบทความวิชาการทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งปี | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการผลิตสารเคลือบเซรามิกชนิดฟริต (Fritted Glazes) ด้วยการใช้น้ำหล่อเย็น (water cooling) วัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดจากข้อบกพร่องประเภทฟริตขนาดเกินค่ามาตรฐาน โดยนำแนวคิดซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ประกอบด้วยการดำเนินการ 5 ขั้นตอน เริ่มจาก ระยะการนิยามปัญหา ได้ศึกษาข้อมูลการผลิตและกำหนดเป้าหมายคือลดสัดส่วนฟริตขนาดเกินค่ามาตรฐานสำหรับฟริต สูตรที่มีของเสียมากที่สุดให้ได้50% โดยการใช้เครื่องลำเลียงฟริตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และกำหนดขอบเขตการ วิจัยในระยะการวัดเพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหาได้วิเคราะห์ความแม่นยำและความเที่ยงตรงของระบบการวัด และระดม สมองเพื่อหาปัจจัยที่ทำให้ฟริตมีขนาดเกินค่ามาตรฐานด้วยเครื่องมือ 3 ชนิด ได้แก่แผนผังสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) เมทริกซ์สาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix)และประเมินปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงด้วยการวิเคราะห์ ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) ในระยะวิเคราะห์ปัญหาได้นำปัจจัยนำเข้าที่สำคัญมาออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2k ต่อมาในระยะการปรับปรุงได้ออกแบบการทดลองแบบ แฟคทอเรียลที่มีเพิ่มระดับของปัจจัยจากการทดลองพบว่าการปล่อยน้ำจากท่อ ท่อบน ท่อข้างและท่อเล็ก(รูปแบบ Y4) ความกว้างของร่องอิฐหน้าเตา 4 เซนติเมตร และความถี่อินเวอร์เตอร์ 37 เฮิรตซ์ทำให้สัดส่วนฟริตขนาดเกินค่ามาตรฐานมีค่าน้อยที่สุด ในระยะสุดท้ายได้วางแผนควบคุมการผลิตและทดลองผลิตโดยการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์จากการทดลองเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลการทดสอบแสดงว่าสัด ส่วนฟริตขนาดเกินค่ามาตรฐานลดลงจาก 7.96% เหลือเพียง 2.78% ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% คิดเป็นสัดส่วนของเสียที่ลดลงได้65.08% | en_US |
dc.language.iso | Tha | en_US |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | สารเคลือบฟริต | en_US |
dc.subject | สารเคลือบเซรามิก | en_US |
dc.subject | ซิกซ์ซิกมา | en_US |
dc.subject | การออกแบบการทดลอง | en_US |
dc.title | การลดของเสียประเภทขนาดเกินค่ามาตรฐานในกระบวนการผลิตสารเคลือบเซรามิกชนิดฟริต | en_US |
dc.title.alternative | Oversize Defect Reduction in Fritted Glazes Process | en_US |
Appears in Collections: | CMUL: Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.