Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73922
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorวิชัย ฉัตรทินวัฒน์-
dc.contributor.authorชนัญชิดา ศิริพิพัตรen_US
dc.date.accessioned2022-08-18T10:49:53Z-
dc.date.available2022-08-18T10:49:53Z-
dc.date.issued2020-12-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/73922-
dc.description.abstractThe objective of this study is to apply the Material Flow Cost Accounting technique and quality improvement in order to decrease losses in the pulse tracking sensor assembly process of electronic component production factory in Mueang District, Lamphun Province. By finding the negative product that occurred in the production of pulse tracking sensors, the researchers employed the principle of Material Flow Cost Accounting (MFCA) as a tool to help finding the value of the negative products and the overall costs incurred from the material cost, the system cost, the energy cost and waste treatment cost. The process with the highest loss calculated from the MFCA principles was improved by using Plan, Do, Check and Action (PDCA) techniques to reduce negative product costs of the process and to further increase the profitability of the process. MFCA analysis from the studied shows that the highest negative product cost had found at the singulation cutting process according to the misalignment process. The cause analysis found that there are 2 root causes. The first is the setup equipment (base fixture) has smaller size when compared to cover lid’s size. When lift the base was remove out, this will impact the cover to move before cutting part and then will lead to misalignment of assembly. Thus, the researcher improved the process by removed the lift the and the base fixture step and modified the base fixture by adding the vacuum to the base fixture to fix the part during cutting. The second is the larger gap between fiducial point on cover lid and fiducial point on Printed Circuit Board (PCB). Thus, the researcher has adjusted the part set up before cutting and design fiducial point on PCB to match with fiducial point on cover. According to result after implemented the improvement can eliminate failure 100%. The negative products cost was decrease from 7,299.18 USD to 459.40 USD.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเซ็นเซอร์ติดตามชีพจรen_US
dc.title.alternativeApplication of material flow cost accounting technique to improve heart rate monitoring sensor manufacturing processen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.controlvocab.thashวิศวกรรมอุตสาหการ-
thailis.controlvocab.thashการควบคุมการผลิต-
thailis.controlvocab.thashการควบคุมคุณภาพ-
thailis.controlvocab.thashการบัญชีต้นทุน-
thailis.controlvocab.thashโรงงาน -- ลำพูน-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการประเมินมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ร่วมกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดความสูญเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าลบที่เกิดขึ้นในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ติดตามชีพจร ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้วิจัยได้ใช้หลักการคำนวณของบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ (Material Flow Cost Accounting: MFCA) เป็นวิธีเพื่อช่วยหามูลค่าของผลิตภัณฑ์และต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดประกอบไปด้วย ต้นทุนของวัตถุดิบ ต้นทุนระบบ ต้นทุนการใช้พลังงาน และต้นทุนการบำบัดของเสีย โดยกระบวนการที่มีต้นทุนสูญเสียมากที่สุดจากการคำนวณต้นทุนด้วยหลักการบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ จะถูกนำมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคนิค การวางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบของกระบวนการ และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าบวกของกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่าเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบเกิดขึ้นที่กระบวนการกระบวนการตัดชิ้นงานที่คลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงได้นำหลักการปรับปรุงกระบวนการ โดยเริ่มจากหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นพบมีอยู่ 2 อย่างคือ 1. อุปกรณ์การติดตั้งมีขนาดเล็กกว่าฝาครอบ ทำให้เมื่อยกอุปกรณ์ติดตั้งออกเกิดการขยับฝาครอบก่อนเอางานไปตัดเป็นชิ้น เกิดความคลาดเคลื่อนของการประกอบ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบอุปกรณ์การติดตั้งและวิธีการติดฝาครอบใหม่ ด้วยการยกเลิกการยกอุปกรณ์ติดตั้งและเจาะรูด้านใต้ของอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อดูดจับงานให้ติดกับอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อไม่ให้เกิดการขยับของงาน และสาเหตุที่ 2. เกิดจากการมีระยะห่างระหว่างจุดอ้างอิงของฝาครอบและจุดอ้างอิงบนแผงวงจรไฟฟ้า มีมากเกินไป ผู้วิจัยแก้ไขโดยปรับระยะขยับของชิ้นงานให้มีระยะห่างที่ถูกต้อง ผลของการปรังปรุงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น สามารถลดการเกิดฝาครอบเป็นโพรงได้ทั้งหมด ทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบที่ได้จากการคำนวณด้วยหลักการบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุจาก 7,299.18 ลดลงเหลือ 459.40 เหรียญสหรัฐ เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้มีมูลค่าสูงและการคำนวณแบบบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุทำให้สามารถปรับปรุงจุดสำคัญที่สูญเสียในกระบวนการได้ จึงทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์บวกที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงสูงen_US
Appears in Collections:ENG: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
590632043 ชนัญชิดา ศิริพิพัตร.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.