Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/72198
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์-
dc.contributor.authorวราภัทร เตชะพันธุ์en_US
dc.date.accessioned2022-02-04T08:43:44Z-
dc.date.available2022-02-04T08:43:44Z-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/72198-
dc.description.abstractThe general purpose of this independent study was to applying Lean Concept in Service Efficiency Improvement of Sahaichang Sale and Service Limited Partnership. At this moment, the organization is facing delayed projects hands over caused by loss in the process. Those problems extremely affect the efficiency of service. The production process includes Aluminum wire cutting process, Punching process, Frame assembly process, Glass cutting process and The assembling of the door leaf. This study collect data of the production process for presenting in value stream mapping, analyzing producing area layout, flow process chart as well as analyzing production loss and types of activity processes. Then, Yamazumi Chart, 5G technique, 5 Why’s Analysis technique, 5W1 H technique and ECRS principle used to shorten the production time. The goal of this study was that the artisan employees had to produce 2 lower sliding door per day without employees having to work overtime. And can also meet the needs of consumers in a timely manner. The result of study showed that times used in production time could be saved from 291.53 minutes per batch to 228.80 minutes steps accounted for 21.52% . while the movement distance of working was reduced from 5 5 meters to 3 3 meters steps accounted for 60% . The efficiency of the production base on %VA can be increased from 68.70% to 69.98%. The artisan employees were able to increase the production of lower sliding door from 1.37 sets per day to 2.48 sets per day. Moreover, the direct material cost was saved 153 Baht per sets as well as the budget of direct labour cost was saved 58.75 Baht per set. As a result, The production cost after adjustment total reduction of 162,624 baht per year.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.titleการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ หจก.สหายช่าง เซล แอนด์ เซอร์วิสen_US
dc.title.alternativeApplying Lean Concept in Service Efficiency Improvement of Sahaichang Sale and Service Limited Partnershipen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ หจก.สหายช่าง เซล แอนด์ เซอร์วิส โดยใช้แนวคิดลีน ในปัจจุบันองค์การเกิดปัญหาในการส่งมอบ งานให้แก่ลูกค้าล่าช้า กระบวนการผลิตประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการตัดเส้น อลูมิเนียม กระบวนการเจาะ/บาก กระบวนการประกอบโครง กระบวนการตัดกระจกและ กระบวนการประกอบบาน การศึกษานี้ได้ทำการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตจากนั้นนามาจัดทา แผนผังสายธารคุณค่า แผนผังการไหลของกระบวนการ วิเคราะห์ผังพื้นที่การผลิต การวิเคราะห์ความ สูญเปล่าและประเภทของกิจกรรม จากนั้นทำการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย การนำแผนภูมิยามาซูมิ หลักการ 5G เทคนิคการตั้งคำถามแบบ 5Why’s Analysis เทคนิค 5W1H และ หลักการ ECRS มาใช้ลดระยเวลาในการผลิตชุดบานเลื่อนล่าง โดยเป้าหมายในการศึกษานี้คือฝ่ ายผลิต ต้องผลิตชุดบานเลื่อนล่างให้ได้ 2 บานต่อวันโดยที่พนักงานไม่ต้องทำงานล่วงเวลา และยังสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันเวลา ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการผลิตชุดบานเลื่อนล่างจากเดิม 291.53 นาทีต่อ รอบการผลิต เหลือ 228.80 นาทีต่อรอบการผลิต คิดเป็น 21.52% ระยะทางการเคลื่อนที่ในการทำงาน ลดลงจากเดิม 55 เมตร เหลือ 33 เมตร คิดเป็น 60% ประสิทธิภาพสายการผลิตมี %VA เพิ่มขึ้นจากเดิม 68.70% เป็น 69.98% พนักงานช่างมีกำลังการผลิตชุดบานเลื่อนล่างเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 1.37 บานต่อวัน เป็ น 2.48 บานต่อวัน สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบทางตรงได้ 153 บาทต่อบานและสามารถลดต้นทุน ค่าแรงทางตรงได้ 58.75 บาทต่อบาน ทำให้ต้นทุนการผลิตขั้นต้นหลังการปรับปรุงลดลงทั้งสิ้น 162,624 บาทต่อปีen_US
Appears in Collections:BA: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
611532023 วราภัทร เตชะพันธุ์.pdf6.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.